峰峰集團馬選廠改造定壓箱優(yōu)化生產(chǎn)系統(tǒng)
本網(wǎng)訊(通訊員 陳愛軍)近日,峰峰集團馬頭洗選廠對東部三臺定壓箱進行了優(yōu)化改造,大大提高了東部系統(tǒng)處理能力,為安全生產(chǎn)提供了有力支撐。
該廠東部定壓箱在使用過程中因其容積較小,不能夠有效緩沖掉從東部旋流器出來的精煤礦漿壓力,致使定壓箱礦漿外濺,出現(xiàn)跑、冒、滴、漏,現(xiàn)場環(huán)境不能有效控制,職工勞動強度增大,同時也存在對弧形篩磨損嚴(yán)重、煤量增大后精煤產(chǎn)品易帶介等問題,嚴(yán)重制約著東部系統(tǒng)的高效運轉(zhuǎn),影響著企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)濟效益。
為了進一步提高東部處理量能力,延長弧形篩使用期限,增強弧形篩預(yù)脫介效果,降低生產(chǎn)成本,解決影響東部系統(tǒng)生產(chǎn)能力的難題,該廠洗選車間成立技術(shù)小組,組織車間干部職工對東部三臺精煤定壓箱進行了擴容優(yōu)化改造。
目前,該廠對三臺脫介篩的定壓箱相繼完成了改造。經(jīng)過一段時間的使用,弧形篩的磨損情況降低,工況良好使用期限可延長約20%,全年預(yù)計節(jié)省弧形篩材料費7萬元,同時在東部介耗保持正常的情況下,平均小時處理量可達到350噸,較改造前增加20噸/小時,全年可節(jié)省開車時間114小時,年節(jié)省電費約51.8萬元。